近日,航天三院159廠(chǎng)QC成果“提高某箱體電子束焊接一次合格率”獲2024年第49屆國(guó)際質(zhì)量管理小組大會(huì)金獎(jiǎng)。成績(jī)的取得,源自團(tuán)隊(duì)對(duì)于質(zhì)量的不懈追求。
將焊接一次合格率 從78.3%提至90%以上
在一次任務(wù)中,159廠(chǎng)八分廠(chǎng)生產(chǎn)的120個(gè)復(fù)雜箱體,960條電子束焊縫中,焊接一次合格率為78.3%,這嚴(yán)重制約了總體進(jìn)度,給生產(chǎn)帶來(lái)巨大沖擊。為此,159廠(chǎng)八分廠(chǎng)組建了“鈑焊攻關(guān)”QC小組,將“提高某箱體電子束焊接一次合格率”作為攻關(guān)要?jiǎng)?wù)。
“鈑焊攻關(guān)”QC小組統(tǒng)計(jì)了廠(chǎng)內(nèi)該產(chǎn)品其他批次的電子束焊接一次合格率曾高達(dá)88.9%,行業(yè)內(nèi)其他單位類(lèi)似結(jié)構(gòu)箱體產(chǎn)品電子束焊接一次合格率曾高達(dá)90.5%。根據(jù)分廠(chǎng)實(shí)際情況、分析測(cè)算結(jié)果,“鈑焊攻關(guān)”QC小組將目標(biāo)值設(shè)定為將某箱體電子束焊接一次合格率提高至90%。
巧用工具 集智攻關(guān)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)
“鈑焊攻關(guān)”QC小組成員10人中,有焊接、鈑金工藝,電子束焊工,裝配鉗工,負(fù)責(zé)試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析和方案協(xié)調(diào)的管理人員,QC指導(dǎo)人員。他們創(chuàng)新能力強(qiáng)、生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富、操作技能強(qiáng),大家根據(jù)各自擅長(zhǎng)領(lǐng)域分頭行動(dòng),查找缺陷原因。一張一張地檢查焊接一次不合格的X光底片,橫焊縫、環(huán)焊縫、縱焊縫,按生產(chǎn)批次和時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。最終發(fā)現(xiàn),環(huán)焊縫中未熔合和氣孔占不合格項(xiàng)目的85.8%,是影響箱體電子束焊接一次不合格的主要癥結(jié)。
小組成員從生產(chǎn)實(shí)際問(wèn)題出發(fā),從5M1E(造成產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)的6個(gè)主要因素:人、機(jī)器、材料、方法、測(cè)量、環(huán)境)方面入手,針對(duì)未熔合和氣孔癥結(jié)進(jìn)行原因分析,運(yùn)用QC小組工具方法,最終確定“蒙皮圓度差、焊接速度快、工裝定位裝配精度差”3項(xiàng)主要原因。通過(guò)優(yōu)化焊接工裝、優(yōu)化焊接工藝流程、改進(jìn)焊接工藝參數(shù)等措施,箱體電子束焊接一次合格率由活動(dòng)前的78.3%達(dá)到了活動(dòng)后的92.9%,成功實(shí)現(xiàn)課題目標(biāo),有效提高箱體焊接一次合格率,提升了產(chǎn)品質(zhì)量和工作效率。
“這種攻關(guān)真不錯(cuò),提升效果太明顯了,解決了我們操作最關(guān)心的問(wèn)題,干勁滿(mǎn)滿(mǎn)。”電子束焊工楊慶新高興地說(shuō)。裝配鉗工王倉(cāng)也表示“合格率提高了,極大地減少了焊接工裝的再裝配時(shí)間,每天又可以多干些產(chǎn)品出來(lái)了?!?/p>
做精“小成果” 展示“大作為”
“電子束焊接是自動(dòng)化焊接技術(shù)之一,在159廠(chǎng)使用已經(jīng)有23年,該課題的研究成果,進(jìn)一步提高了產(chǎn)品的焊接合格率,減少了補(bǔ)焊次數(shù),縮短了生產(chǎn)周期,同時(shí)也為同類(lèi)產(chǎn)品電子束焊接提供了技術(shù)保障,提升了自動(dòng)化焊接水平。”159廠(chǎng)八分廠(chǎng)梁主任說(shuō),“小組成員QC專(zhuān)業(yè)知識(shí)能力、創(chuàng)新能力、團(tuán)結(jié)協(xié)作能力也得到了提高,增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)解決問(wèn)題的信心。”
近年來(lái),159廠(chǎng)開(kāi)啟自動(dòng)化轉(zhuǎn)型的同時(shí),致力于質(zhì)量提升和管理創(chuàng)新。QC小組活動(dòng)的開(kāi)展,始終立足于工作實(shí)際,以創(chuàng)新實(shí)用為導(dǎo)向,以“小、實(shí)、活、新”為原則,以解決現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際問(wèn)題為目的,創(chuàng)新管理手段,加強(qiáng)過(guò)程管控,加大激勵(lì)力度,激發(fā)了廣大職工參與質(zhì)量改進(jìn)與創(chuàng)新的熱情,全員質(zhì)量意識(shí)得到明顯提升,為159廠(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)勁動(dòng)力,以做精“小成果”展示“大作為”。(文/王力杰 李丹)